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高强钢焊接由于其母材钢板经过调质处理而得到强化,而且正常焊接条件下焊缝和热影响区可以获得高强度和韧性所以一般不进行焊后热处理。必须要进行焊后热处理的温度应低于母材调质处理回火温度30-50℃。为了确保残余氢的扩散逸出,热镀锌方矩管、热镀锌角钢、热镀锌槽钢防止冷裂纹的产生,可以进行板厚口的消氢处理。考虑现场额外的拘束和设计的要求在满足低于母材调质处理回火温度3O一50℃的条件下进行了(600±10)℃×40min并缓冷的焊后消应处理。在热镀锌钢带表面常常会出现一些类似于米粒的小颗粒—这也就是我们常说的锌粒,该颗粒不但妨碍美观,而且内含铁锌化合物,是不利于人身健康的,一般来说锌粒形成的原因主要有:过多的底渣随着机械的搅拌被沾到镀锌层的表面;锌液在470℃以上的高温条件下会从液体中浮起,从而浮到表面粘在上面形成锌粒;锌液中的铝含量过高也会降低铁在锌液之中的溶解度,因为铝对铁有着较大的亲和力,会拉紧铁使其不会下沉,从而在表面形成锌粒。为了消除锌粒,我们需要按时捞取底渣,尽量使底渣和沉没辊之间的距离灾难200毫米以上,一般每生产5000T镀锌钢带就需要捞取一次底渣;此外我们还可以降低锌液的温度,使其一直保持在440-450℃之间;当然,适当的降低锌液中的铝含量也是很好的办法。近年来,随着世界范围内高档无缝钢管市场复苏和 经济实力逐步增强,钢管热挤压生产工艺迎来新一轮发展的契机。热挤压钢管生产工艺采用热挤压法,以三向压应力变形为主,金属密实性好,组织均匀,适合几乎全部品种钢管的生产,特别在高合金、难变形钢种和各种异型断面管的生产方面具有特殊加工优势。热挤压钢管产品因其具备的性能优势,在军工、核电、火电、航空、采掘、油井和石化等国民经济高端和关键领域具有不可替代的应用前景。努力研发高性能、高技术含量和高附加值的热挤压钢管产品,对推动 高端钢管技术发展和加强综合经济实力具有深远意义。热挤压工艺可以满足产品标准严格,广泛应用于军工、核电、航空和石化等 领域的各种不锈钢管、高质量的高温耐蚀合金钢管、钛及钛合金钢管等钢管产品的生产。


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工艺异常发生跑钢时,飞落下来的红钢搭在冷床电机附近,容易把冷床电机空气滤网烤坏甚至引燃,失去空气净化作用,进而带有粉尘的空气进入电机内部,将对电机的绝缘和润滑产生破坏作用,严重影响电机使用寿命。怎么办?“曹军来改造”!他将动力厂空压机的旧滤芯进行吹扫,自己制作一个简单的支架,安装在冷床电机上试用,效果相当不错,由于支架的阻隔,红钢无法直接接触到滤网,而且空压机的滤芯需要定期更换,滤芯备件供应也就不再是问题。
精整区的整流装置负载率只有40%,而穿水辊道的整流装置负载率只有20%,负载率低,设备效能无法发挥,白白耗电。怎么办?“曹军来改造”!他对精整区的整流装置参数设置进行分析,又对现场线路进行改造,重新匹配整流装置配置,将穿水辊道的负荷嫁接在精整整流装置上,使精整整流装置的负载率提高至55%,年可节约电耗33万元;停用的穿水辊道整流装置和逆变单元为在线设备又提供了充足的备件资源,年可节约采购费用近40万元。
如今,“曹军来改造”这五个字已成为电气作业区的常用语,但这五个字的背后,却蕴含了太多的不容易:无数遍的改造过程中充满无数遍失败的尝试,无数遍失败的尝试又伴随着无数遍从头再来。失败时,他并不沮丧,因为在他心里,解决问题比沮丧来得更实际。
创新的路上,顾不得沮丧,哪怕是一次次跌倒,也要一次次爬起来。不断地解决问题,也成为曹军在创新路上不断前进的动力。 工业和息化部原材料司巡视员骆铁军25日在中国钢铁工业协会常务理事扩大会上表示,当前随着钢铁行业市场形势的好转,在高额利润驱动下,部分地区和企业投资钢铁行业的意愿增强,产能扩张冲动明显。严防新增产能已成为钢铁去产能面临的首要问题。


